1回目のテスト船体に上部を付けて、テスト走行を試してみよう・・・
バランス調整ができていないが、それでは、発進してみよう。 ■1回目のテストより、更に、コントロールが難しい。 ■特に、潜航した時は、急速潜航されて、水底に当たってしまった。 深く潜れるように、船体形状の設計がされているのかな?



前部は、いかにも潜航しそうなボディ形状しており、潜航時に、水の抵抗を強く受けている みたいである。船体上部を装着して走行した場合、まるで別物だな〜 コントロールが難しいのは、組み立て説明書と違う事をやってしまったのが、原因かな? ■スタビライザー 船体下部の後部に付けているスタビライザーは、説明書では、下向き(約30度)にな っていたが、ほぼ水平状態で付けてしまった。 ■船体下部の水抜き穴 水の出入り用の穴は、説明書では、左(6個)/右(6個)開けるようになっていたが まったく開けなかった。 ■船体上部のアンテナ/スイッチ穴 説明書では、2p X 4pの穴を開けるようになっていたが、大きめに開けてしまった。
