【 3/3 ページ 】 ラジコン(手漕ぎボート) National ULTRA NEO
B走行させて遊ぼう〜
家のお風呂では動かす事ができませんので、公園の噴水で試運転走行する事にしました。
→ ちゃんと、動くのかしら (^^?
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●発進準備せよ!
→ 発進準備よし!
●位置に着いて!
●よ〜い・・・ ドン!
●よーいしょ!・・・ よーいしょ!・・・
●リズムに乗ってきたな〜
●よいしょ!、よいしょ!・・・ どっこいしょ!
●安定走行しています。 よーし!
●全速前進だ! よーし!
●前方視界 良好! よーし!
●腕が、疲れてきたな〜 (^^;
●なんとか、動くみたいだな〜(^^)
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●水ものオフ会2009作戦(2009.7.20)に参加しました。
→ 色々な作品が参加しています。(^^)/
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●会場に、とても興味ある作品が参加していました。
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●「俺ジェッター・ハリケーン」系の作品です。
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●「リベンジ!俺オリジナルSFメカ!!」系の作品です。
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●メカフグ系の作品です。
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●自由テーマで参加しました。
→ 動きが、ちょっと (^^;・・・
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●走行後の感想 ・ノーマルの3Vモータに交換しましたので、パワー半減のノロノロ走行しかできない のですが、モーターコントロールIC(MP4212)からの発熱があります。(^^; ・この発熱が要因かもしれませんが、始動後、しばらくすると、オールの動作が停止し ちゃいます。全開操作時は、モーターコントロールICへの制御信号は、フル回転さ せている状態に設定していますので、これが要因かもしれません (^^? 電力消費が悪いと思って、スピコン回路の電力供給源を2系統化しましたが・・・ ・ノイズ対策として、受信機のアンテナ位置は考慮しましたが、信号線とグランド線が 長い配線しており、オールを動かす駆動ユニットからの機械的?なノイズは仕方がな い感じですので、サーボがガチャつく事象は完全に打ち消す事はできませんでした。 ・オールのジョイント部が強度的に弱く、耐久性は無い感じですので、この手漕ぎボー トは、一発物ですね・・・しかしながら、ある程度の直進性、旋回性がありました。
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